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他是共产党员,是技能专家,也是股份工匠,用多重身份践行着党员的初心和使命,在岗位上领航领跑,熠熠生辉,他就是王建辉,一名13年党龄的一线工匠。
先后完成技术改进10余项,参与设备改造30余项,自主编制多项岗位操作标准
(责任编辑:chen2002)申报国家专利7项,在企业内部形成3项技术秘密,获首钢科技奖3项
创造综合效益3000多万元
一系列成绩的取得,离不开王建辉扎根精炼一线22年的拼搏与努力,离不开王建辉始终保持一颗“争做有追求的职工”的进取心,离不开王建辉善于学习勤于实践的责任与担当。
“五步走”解决问题 
在如何增强精炼过程控制精度上,他有自己的一套管理办法。在各项操作中梳理出:发现差异→量化操作→统一标准→制定规范→程序控制“五步走”路线。 例
优化取向电工钢控氮自动程序
他将生产中很多过去由人工控制的工艺,通过标准化运行,编制成程序自动化控制,提高参数稳定性,全面提升品种钢过程控制能力。2022年,他围绕基础控制提升,编制标准化操作指导书11份、自动控制程序7项,涵盖品种钢参数控制、合金系统控制与预警等多个领域。 
“极致性”质量控制

牢固树立质量第一的理念,以成分控制百万分之一的精度,问鼎工业企业实验室级成分控制能力,深耕首钢股份战略产品质量,持续突破取向电工钢成分瓶颈,不断解决高牌号无取向电工钢等元素成分控制难题。
01取向硅钢
2022年,Als±7ppm合格率比前年提升了1.2个百分点,炉间差±10ppm控制合格率比前年提升3.3个百分点,取向硅钢N±3ppm合格率比前年提升1.3个百分点,助力取向电工钢性能提升,擦亮股份质量品牌。
02产品开发
聚焦填补品种钢市场空白,开发新品种冶炼工艺,围绕品种钢,将LF精炼升温造渣脱硫与阶段式调整相结合,通过改进工艺等一系列手段,保障新品种开发试制成功。
深耕一线
“新途径”缩短周期

以分秒必争的决心,推动缩短精炼周期工作,向效率要效益。随着新能源产线投产,高产压力下缩短硅钢精炼周期势在必行,王建辉通过优化工艺、规范操作等方式,实现RH真空冶炼周期降低6.1min。对标国外先进企业RH喷粉脱硫,改善4#RH喷粉脱硫设备,通过工艺参数优化,达到更好脱硫效果。
“挖增量”持续降本

以精打细算、锱铢必较的成本理念,积极推进精炼工序极低成本运行。精炼工序合金占总成本近一半,坚持打开精益经营报表,持续挖掘合金降本潜力。他通过市场化手段进行高性价比合金替代,降低合金成本714万元。锰系合金替代降本850万元。降低LF炉碳线使用量,每年可降本9.6万元。
王建辉在创新之路中深切感受到,要想实现创新发展,就要坚定信心、坚忍不拔、坚持不懈,把理论与现场实践牢牢结合,敢于挑战困难,敢于突破桎梏,当表率、见行动、双争做,以咬定青山的执着毅力,聚焦质量要义,走出守正创新的发展新道路,做反复冲锋,持续冲锋排头兵,为实现打牢首钢发展基础,推动高质量发展贡献最顽强的力量。







