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听说了吗
听说了吗
高炉竟然有“心跳”
且能根据“心跳指数”检测
高炉是否“健康”
每座高炉因该“心跳”能年均降本20万元
这也太神奇了吧
我们快来一炼铁一瞅究竟吧
近期,一炼铁电修工段完成3号高炉本体系统程序改造,通过增设CPU“心跳监测”程序等方式,及时有效提示事故故障点,从而便于维护人员作出针对性应急处理,避免造成高炉休减风事故。
后续,该工段将在该厂剩余2座高炉本体系统中进行相应改造,预计总降本近60万元。

一炼铁1号高炉
据悉,高炉本体系统主要用于监测高炉各项生产运行数据,而3号高炉本体系统的CPU版本于2010年投用至今,且该版本两年前已经停产,因此该系统故障率一直较高,考虑到厂部实际,若升级改造则投入过大。
此前,一旦画面数据出现卡顿,维修人员会误以为是普通常见的工控画面卡顿,从接到抢修电话到正确查到故障点一般需耗时15分钟,才会发现是CPU死机问题,而CPU重启后所有数据会归零,直接导致顶压设定值变为零、顶压实际值快速下降、TRT旁通阀全开等问题,最终造成高炉休减风事故。

自动化仪表工宿元杨检查本体系统CPU各项参数
模拟心跳指数
为此,该厂电修工段以降本增效为改造目标,决定对3号高炉本体系统程序建立CPU“模拟心跳指数”,赋值程序固定为0和1交替变换,变换周期为2秒,同时通过交换机与热风炉系统通讯连接,在热风炉系统中建立一段允许访问本体CPU内部点位程序,起到对CPU“模拟心跳指数”的监测作用,一旦CPU“模拟心跳指数”在0或者1停留时间超过2秒,即代表CPU停止工作或故障死机,此时热风炉系统操作画面会提示警报,便于生产及维修人员采取TRT赋值、富氧快切阀强制开启等应急处理,确保CPU重启或模块更换期间不会影响到正常生产。

技术人员龚定勇正编写相关程序
目前,
该项改造使用效果良好,
实现系统间的相互监测作业,
且CPU维修处理时长控制在3分钟以内,
确保生产稳定顺行。
(责任编辑:zgltw)







