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前不久,陕钢汉钢公司炼铁事业部2号高炉炉台,火红的铁水在大沟涌动着。只见铲车在炉台来回作业,向空铁水罐添加废钢,岗位工在关注显示屏上每一组参数细微变化的同时,也关注着废钢槽的下料情况,并不时在本子上记录着。距离炉台北边不远处的废钢堆,也是一片繁忙的生产景象,灵动的电磁盘仿佛一只巨手,将废钢堆的废钢吸到吸盘上后放入废钢斗内,处于随时待命状态。废钢加入量反馈信息由高炉主控室当班工长发出,炼铁事业部调度室接到信息后,随即向铁运发出指令。这些废钢就在熊熊炉火的辉映下,义无反顾地投身到铁水罐内,去完成生命中最重要的一次涅槃……
尽管中班是下午4点接班,但丁班工长刘肖明早早来到了车间。原来,为了让高炉能保持“好胃口”,多“吃”废钢、多创造效益,炉长要求当班工长必须提前到岗,了解上一个班运行情况及废钢加入量,以及在相应条件下的热平衡,看是否可以在工艺上进行完善和优化,进一步提高废钢使用量。这样的工作节奏,车间的4个工长早已经习惯了。
目前,因焦炭价格高,而废钢便宜,为降低焦炭用量、多“吃”废钢,该公司炼铁事业部细化各科室的相关职能。为把工作做到极致和最优,他们详细制订加废钢的制度、要求,并且立足于自身实际,从每一个管理细节、每一个操作环节上做好文章,做好对外联系工作,为废钢资源的使用创造良好环境。同时,他们严格奖惩措施,最大限度地调动职工的积极性。
此外,该部采用轻薄料废钢加工成直径不大于10厘米的废钢粒,倒进空铁水罐,以更好地利用废钢。面对各区域上交的废钢大件,他们选择在炉前大沟进行消化,进而提高产量、降低成本。伴随该工艺实施后,高炉废钢加入量已每天稳定在50吨~100吨,每天可增加铁水产量40吨~90吨,焦比降低30千克/吨~40千克/吨。
目前,该部虽然取得了一定成绩,但从废钢堆里“淘金”的步伐仍在进行着。“在具备条件的情况下,我们要尽可能将增铁降耗工作做得更好。”该部高炉党支部书记梁养峰表示。
(此文刊登于《中国冶金报》2017年11月29日5版)
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