-
2016年初以来,沙钢坚持以“效率效益”为中心,加大对标挖潜力度,积极开展“降本节支、创新挖潜增效”活动,增强企业内生动力,取得了较好成效。其中,沙钢2500立方米高炉炉顶氮气降耗攻关改造项目取得了较好成效,降低了高炉能源消耗,为实现年度降本增效目标提供了有利保障。
责任到人 合理使用
沙钢2500立方米高炉是能源介质消耗大户,2015年,2500立方米高炉全年消耗氮气6.33×108立方米,成本费用约8900万元。为降低吨铁气体成本,沙钢将2500立方米高炉氮气降耗攻关纳入“降本节支,挖潜增效”工作日程,并对其进行经济责任制对标考核。沙钢炼铁厂设备科将氮气消耗攻关目标细化分解到各车间、条线。同时,2500立方米高炉车间通过班前班后会,不断向职工宣传节约能源意识,发动全员排查现场能源介质“跑冒”问题,杜绝氮气浪费。对于需要氮气冷却的现场设备、管道,他们明确氮气的合理使用量,严格控制,责任到人。在高炉氮气使用大户区域,他们对炉顶下阀箱和气密箱氮气使用系统进行降耗攻关,根据设计流量与温度相结合的方式,调节下阀箱与气密箱的氮气使用量,杜绝过冷却、过密封,节约了大量的氮气。
此外,该车间还组织相关人员外出考察,向指标先进的单位对标学习,找出自身不足。目前,沙钢2500立方米高炉炉顶冷却水用量由原来的7立方米/小时提高到12立方米/小时,今后还将逐步提高,最终达到20立方米/小时,以降低氮气消耗量。
优化改造工艺措施
氮气管路系统实施优化改造。在原有氮气管路系统的基础上,沙钢对其进行了优化改造,将原有的阀门改成自动调节阀门,使系统根据炉顶设备温度和初期设计流量,实现自动调节;增加氮气应急管路控制系统,防止突发性故障,保证冷却效果和设备安全;调整自动调节阀门的反馈信号,按需调配氮气流量,在确保设备冷却效果的前提下,降低氮气使用量。
在生产过程中,他们预制好改造所需阀门,利用休风检修时间进行管道碰头改造,改造的管路共有4处:下阀箱的低压进气管、高压进气管,气密箱的低压进气管、高压进气管。低压进气管在原来管路上改造,做好旁通;高压进气管在高炉2层连接氮气总管,连接到5楼氮气包。管路及阀门组全部完善后,他们对系统控制线路进行了敷设,将控制线全部接入原来主机进行系统调试。
强化氮气降耗工艺措施。在炉内密封控制方面,正常工作时,根据炉顶压力自动调节气密箱电动调节阀的开度,使管道压力比气密箱压力高0.1兆帕。在炉内温度控制方面,正常工作时,控制气密箱电动调节的开度,使炉内温度保持在37~40摄氏度;当炉内温度达到45摄氏度时,气密箱电动调节阀开至最大,同时发出声光报警,提醒操作人员随时观察炉内温度的变化;当炉内温度达到50摄氏度时,操作人员手动打开气密箱手动旁路阀,加大氮气供应量,使炉内温度快速下降。在下阀箱冷却氮气流量控制方面,根据下阀箱内温度,调节下阀箱电动调节阀的开度,使下阀箱内温度保持在35~40摄氏度;当温度达到45摄氏度时,下阀箱电动调节阀开至最大。
氮气降耗攻关改造后,沙钢1号、2号高炉氮气使用流量由原来的16000立方米/小时左右减少至10000立方米/小时左右,3号高炉氮气使用流量由15000立方米/小时减少至8000立方米/小时左右,每年可节约氮气约1.66×108立方米,每年可降低成本约2330.2万元。
(此文刊登于《中国冶金报》2016年11月3日8版)
(责任编辑:zgltw)







