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零成本省下400万元

时间:2015-09-06 22:03来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网 作者:本报通讯员 吴艳敏 点击:
  •  我们没有投入一分钱,只是通过实施一系列工艺优化,一年就省下电费400万元。”85日,笔者来到河北钢铁集团唐钢公司动力部供风车间热板空压机站,副主任尹冬晨向笔者讲述了他们如何圆满完成降耗攻关工作。 

      在2号空压机前,尹冬晨告诉笔者:这台1120千瓦的小功率空压机,以前和3号、521490千瓦的大功率空压机一同24小时不间断运行,为热轧部1810生产线供应湿压缩空气。我们通过对机组能耗详细摸底排查,发现3台空压机联合运行时,供气压力在0.61兆帕左右,而生产线的实际需求压力在0.55兆帕以上即可,供气压力高,虽然能提高保供的可靠性,但无形中也浪费了不少电能。” 

      为了降低空压机电耗,尹冬晨和技术员弭超等人在大量运行实验的基础上,提出将2号空压机停运,只运行3号和5号空压机的优化方案。但又一个难题接踵而至:这样的改善虽然基本上可以满足1810生产线的用气需要,但偶尔生产线用气量突然增大时,两台空压机的供气量无法得到保证。如何既降低用电成本,又100%保证生产线的用气需求? 

      6月下旬以来,尹冬晨和弭超一有时间就到现场观察琢磨,对1810生产线用气变化量、空压机实时运行参数等进行反复分析,对湿压缩空气和干压缩空气管网供气工艺进行综合研究……经过半个月的努力,他们想出了一个既可节电又能保生产的万全之策:将闲置的3号空压机干燥器出口逆止阀安装方向颠倒一下,由原来的只能向干气管网方向流动改为只能向湿气管网方向流动。这样,当遇特殊情况用气量增大、湿气管网压力降低0.55兆帕以下时,高压干压缩空气(压力在0.6兆帕左右)就通过逆止阀流入湿压缩空气管网,从而增加了供气量,保证了正常用气需要。 

      不需要投入成本,2号空压机就轻松成为了预备役,使站室空压机运行效率实现了最大化,并且他们的经验还被兄弟车间复制,产生了连锁效益。 

     

    (责任编辑:zgltw)
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