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实干突破!武钢炼铁厂再添一座“万吨炉”!

时间:2022-06-29 06:00来源:中国炼铁网 作者:zgltw 点击:
“单日铁水产量10080吨,本月累计燃料比481.1kg/t,工序能耗359.1kgce/t……” 6月22日,武钢炼铁厂六号高炉铁水产量单日实现万吨大关突破,成为继八号高炉之后的又一座“万吨炉”。 武
  • “单日铁水产量10080吨,本月累计燃料比481.1kg/t,工序能耗359.1kgce/t……”6月22日,武钢炼铁厂六号高炉铁水产量单日实现万吨大关突破,成为继八号高炉之后的又一座“万吨炉”。

         武钢六号高炉于2021年12月点火开炉。为有效发挥好新一代高炉装备优势,炼铁厂深入贯彻落实“三降两增”重要要求,围绕高质量发展目标任务,匹配科学高效管理策略,千方百计谋实效,以“开炉就要奔跑,起步就是决战”的傲人姿态,取得产线效率新突破,产线效率、能源消耗等综合指标一次又一次刷新该炉历史记录。


    找差距 明方向 定措施

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        向“效率”要效益,更要向“经营”要效益。今年以来,为确保全年铁水生产目标顺利实现,该炉全面对标宝山、东山等兄弟单位,找差距,明方向,定措施。
         万事开头难。投产后,该炉自我加压,围绕高炉生产、技术操作、管控等方面存在的不足之处,以及影响制约高炉生产的关键环节进行优化。
         严格高炉日常操作管理,在总结固化以往经验的基础上,进一步梳理工序流程,细化高炉操作制度;加强设备日常维护保养,利用集中检修消缺,保证设备精度、提升设备性能;强化责任落实,把生产任务、降本指标落实到作业区与班组,激励职工眼睛向内,苦练内功、深挖潜力。
         尤其是在炉前出铁方面,该炉加快推进连续出铁模式,并利用铁钢界面改造、铁水运输模式优化的机会,实施“分时配罐、分割出铁”模式,一罐一走,重罐等罐时间大幅缩短约40%,既有效减少了铁水温降,为后工序创造了巨大的经济效益,又杜绝了等罐憋风,促进了渣铁顺利排放,为炉况稳定顺行创造了有利条件,自开炉达产以来,六号高炉各项经济技术指标稳步提升。

    强管理 降消耗 促节能

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         以价值创造为目标,实现降本增效。该高炉主动拉高对标对象,以高冶炼强度、高煤气利用率为出发点,寻找强化冶炼与降低消耗之间的平衡点。

         针对大修后的新炉型、新装备、新工艺该炉不等不靠,主动联系厂生技室首席师团队,组建攻关小组,同时,请厂领导挂帅监督高炉产量、燃料比攻关,从高炉管理方式、操作模式、作业流程等方面进行探索创新,打破固有思维,挑战极限指标。

         提升煤气利用率,实现燃料比“破5进4”,积极探索降碳新方向。3月份,该炉启动炉顶加废钢实验,目前单日最大加入量已完全实现预期目标。通过持续优化废钢加入方式和方法,以消化更多高性价比废钢资源,该高炉提出了再增加20%废钢比的挑战目标。此外,该炉通过高炉均压煤气回收系统,预计年回收煤气将达3300余万立方米;优化热风炉烧炉工艺,煤气单耗将同比去年降低8.3%。绿色低碳环保,六号高炉正在向着行业标杆大跨步前进。

    开炉半年来,武钢炼铁厂六号高炉全体职工踌躇满志、昂首挺胸,用实干、敢干、能干的顽强意志,向行业标杆发起一次又一次的冲锋,不仅有效助推铁水产量攀升,还促进了高炉风量、利用系数、煤比等主要技术经济指标大幅提升。


    (责任编辑:zgltw)
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